巴陵石化各项消耗都“降”声一片
2010-11-18 来源:中国聚合物网
关键词:界内酰胺 SBS 节能减排
合成氨装置全月正常开车,综合能耗创历史最佳水平,高压蒸汽、中压蒸汽、电耗、工业水等各项消耗都“降”声一片。10月份,一度能耗居高不下、节能鲜见“发声”的巴陵石化化肥事业部,终于呈现节能亮点。“一方面是变换系统改造、汽泵改电泵等项目投用节汽节电效果显著,其中,中压蒸汽较改造前平均水平降低53%,电耗同比下降29.3%;另一方面是装置稳定、高产摊薄了消耗。”公司设备能源部负责人分析。
尽管已提前实现“十一五”节能减排约束性考核指标,但巴陵石化推进精细管理、全面持续节能的措施和力度不减。11月12日该公司月度经济活动分析会显示:10月份,公司非上市部分的万元产值能耗为0.985吨标准煤/万元,降至历史最低;1至10月的万元产值能耗为1.02吨标准煤/万元,同比下降1.36%,比总部考核指标1.05吨标准煤/万元下降0.03吨标准煤/万元。与此同时,公司上市部分的万元产值能耗也优于总部考核指标。
该公司万元产值能耗的下降,首先得益于总量增加,前10个月,巴陵石化原油及化工产品生产总量同比增加近20万吨,同时,年产20万吨SBS装置的三釜凝聚改造、年产5万吨烧碱装置的零极距改造、电站锅炉提效改造等一批节能技改发挥节能成效,装置能效提升,按产品同比单位消耗计算节约水、电、汽消耗分别达200万吨、734万度和21.7万吨,装置同比节能4.7万吨标准煤,降低万元产值能耗0.04吨标准煤。
1至10月,该公司同比节能创效1.89亿元。列入总部考核炼油综合能耗低于考核指标4.45千克标油/吨,同比上年下降5.48个百分点;己内酰胺联合装置能耗10月份为905.08千克标油/吨,接近历史最好水平,年累计低于总部考核指标113.33千克标油/吨,同比上年下降11.8;合成氨综合装置能耗低于总部考核1.43吉焦/吨,比去年同期下降14.9%;工业水消耗同比下降225万吨。
持续节能创先争优,巴陵石化各单位不断优化、细化措施,挖掘节能潜力。烯烃事业部加强循环水系统的工艺监控,强化对工艺泄漏点、循环水加药补水、溢流时间等严格控制;通过消防水系统回流副线控制管线技改、消防水系统管线查漏堵漏等措施,降低消防水消耗;控制办公楼及分析中心用水量,10月份,该事业部炼油消耗新鲜水8.8万吨,同比下降2万吨,前10个月的工业水消耗降幅达22%。环己酮事业部通过密切关注主要设备运行状况,确保装置满负荷运行,单位产品蒸汽消耗降低0.3吨。环氧树脂事业部年产5万吨烧碱装置的5条线的零极距改造后,电耗创历史最好水平,比上年同期下降90度/吨产品;年产2万吨膈膜碱更换槽框后,电耗也下降了92度/吨产品。
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(苒儿)