1至9月,巴陵石化合成橡胶事业部在确保催化剂装置产品优质的前提下,通过提高产量、改进浸泡回收工艺、严把原材料入厂关等综合措施,累计降低装置能耗物耗价值达70多万元。
年初,该部催化剂车间与事业部生产室签订挖潜降耗目标责任书,成立以车间主管负责人为组长的节能降耗攻关小组,有计划分步骤开展工作。技术管理人员查找关键设备运行情况、工序运行时长、单元操作规范以及原材料质量影响,从中发现影响消耗降低的金属锂熔锂分散工序时长不一、锂渣清洗工艺易导致新过滤机锂渣累积、少数厂家金属锂与白油不匹配、存在易结块、重复升温等现象。
对此,该事业部重新建立原材料进厂规范,禁止无单卸货,对来自新厂家的原料金属锂,做好工业实验,公开招投标,选定符合生产要求、收率相对较高的金属锂厂商。催化剂车间采用以金属锂投料配比加添加剂方法,将重复融锂分散带来的损耗降到最低限度,并制定分散试验方案,在取得试验数据的基础上,更换1台分散筒体,使金属锂熔锂分散时长缩短1.5小时,日产量由每天生产5釜提升到9釜,年净增生产能力30余吨,为高产低耗创造了条件。
在生产过程中,车间攻关小组加强检查监督,重点监控工艺指标执行情况,严格执行“恒温1小时,高温反应半小时”的操作规定,以此稳定提升合成收率。他们还认真查找锂渣累积原因,集思广益改进浸泡清洗工艺,果断实施原液过滤完毕浸泡清洗2次、清液过滤完毕浸泡清洗1次的操作规范,不仅解决滤渣持续累积对正常生产的影响,而且使锂渣中残存丁基锂产品得到最大限度回收。