7月11日,记者从兰州石化公司获悉,6月份,兰州石化“小乙烯”所在的石化厂乙烯联合车间关键指标全面飘红,其中双烯收率为46.62%,同比提高1.18个百分点;综合能耗802.446千克标油/吨,同比下降18.241千克标油/吨;产量12786吨,比计划超产1286吨,生产势头强劲。
今年年初以来,由于裂解原料短缺,兰州石化“小乙烯”只能维持不到正常负荷的70%。资源配置不足,给乙烯联合车间带来装置负荷低、消耗高、优化平衡难度大、生产组织困难等问题。
面对诸多难题,乙烯联合车间员工眼睛向内,深挖装置潜力,着力降低消耗。经过近一个月的摸索实践,丙烯制冷压缩机驱动透平的蒸汽消耗量由原来的45吨/小时降至现在的41吨/小时。
少进精出搞优化。车间重点调整了4台裂解炉的裂解深度,有效降低了黑色产品裂解重油的产出。根据装置生产负荷的调整,对分离工序碳二加氢及碳三加氢系统进行动态工艺调整,相应地降低了两个加氢反应器的入口温度,减少了氢气用量,有效抑制了副反应的发生,降低了乙烯、丙烯的损失。
确保安全长稳优。乙烯联合车间持续深化“抓执行、控风险、强演练、全员管”安全主题活动,严把安全关。今年,这个车间提高了3套装置的计划检修率,及时消除设备隐患。
同时,乙烯联合车间顺利接入炼油区的正丁烷,用混投(混合其他裂解原料)的方式,在J、K两台裂解炉中进行裂解,在一定程度上缓解了“小乙烯”资源配置不足的矛盾。