星火有机硅厂重点项目带来发展动力
2010-6-10 来源:中国聚合物网
关键词:星火有机硅 节能减排
5月25日,江西省人民政府授予江西星火有机硅厂2009年度全省节能减排先进单位光荣称号,这是对星火厂近年来努力践行中国化工“零排放”理念、走低碳之路、持续不断地开展节能减排工作的充分肯定。
星火厂通过抓好重点项目技改,来整体带动节能减排工作进展。针对原隔膜电解装置直流电耗及蒸汽单耗较高,造成氯碱装置长期亏损的情况,采用北化机最新膜极距电解槽技术,对装置进行改造,使能耗大幅度下降,比原离子膜装置电耗2425千瓦时/吨降低325千瓦时/吨,比隔膜装置电耗2465千瓦时/吨降低365千瓦时/吨,取得较好效果。
该厂有机硅副产物含氢单体直接销售要亏损4500元/吨,而制成含氢硅油后则实现盈利4500元/吨。2009年10月份,星火厂相继抽调骨干,开展无溶剂法制作含氢硅油中试,经过80天的团结协作,中试生产的第一批6.8吨无溶剂含氢硅油产品通过报检全部合格。2010年2月份,该厂又利用原年产800吨含氢硅油老装置厂房,开始改扩建年产3000吨无溶剂含氢硅油生产装置,并于3月份投产。该装置试车成功后,生产的产品可大量转入出口市场,产品价格达到22000元/吨,比国内产品价格高出8000元/吨。
星火厂利用知识产权建设的高沸裂解装置二期于2009年4月一次性开车成功,年处理有机硅副产物1万吨,一年可增加销售收入2080万元,实现利润1689万元,随着有机硅单体产能的扩大,原有的两套装置无法满足需要,星火厂利用旧设备,投资不到50万元,建成第三期高沸裂解装置,每月可新增高沸处理能力160吨,年创利500万元。
在消化有机硅副产物的同时,该厂还注重能源的综合利用,为了节约蒸汽,星火厂利用报废的冷却器,回收锅炉停炉、并汽对流水的热量,加热锅炉用的软水,每年节约蒸汽400多吨,节省费用4万余元,以前锅炉车间链条炉细煤灰直接排入冲渣沟,通过改造细灰排放方式,对细灰进行回收,每年为企业增收54万元。作为用水大户,星火厂每小时需用水1.5万吨,为节约用水,减少排污,通过技术改造将水循环利用,每小时只需新鲜水0.12万吨,全年可节约水费近千万元。
通过重点项目技改的不断实施,星火有机硅厂在节能减排和经济效益上实现了双丰收,走上了一条可持续发展的良性道路。
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
(蓝剑)