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中矿集团专注橡胶技术——杜绝橡胶硫化气泡
2017-5-15 来源:中矿橡塑集团 点击
关键词:橡胶硫化气泡

  从100 吨到5400 吨的平板硫化机,加工程序自动化控制满足不同规格型的产品硫化要求。

  多年致力于特种耐磨、耐油、耐腐蚀、耐高低温橡胶及航空航天特种橡胶配方的研发与生产,并拥有多项专利保护技术。随着新老产品模具、工艺设计等方面的不断提升,现有产品技术成功可靠,特别是矿山设备特种橡胶,其主要技术指标已超过相关国标一个数量级。

多年的橡胶硫化经验分享:

  橡胶制品在硫化时,气泡是橡胶制品硫化时经常出现的质量缺陷,不仅影响产品的外观质量,甚至会影响产品的内在质量。通过现场的观察分析对硫化产生气泡的原因,制定了解决问题的措施,最大限度地减少了气泡现象的发生,提高了产品的外观质量。

  橡胶制品硫化产品气泡的因素是多方面的,关键原因有原材料、胶料混炼加工、工艺操作、硫化设备与模具等因素。

一、原材料因素

  1、原因分析

  (1)天然橡胶水分与挥发份超标准

  (2)化工原料与助剂仓储、配料等环节受潮水分增加。

  (3)钢丝帘线受潮,涂钢丝胶浆未干。

  (4)纤维帘线回潮率高,原线高于2%,压延前高于1%。

  2、解决措施

  (1)天然橡胶切胶后采取烘胶措施,要按标准控制水分与挥发份,严禁超标,降低原胶中的水分含量。

  (2)化工原料与助剂仓储时增加防潮措施,在梅雨季节与雨季、大雾天气里,特别要助于运输、仓储、加工等环节,避免原材料受潮,淋湿。配好的原料用塑料盛装投料。

  (3)钢丝帘线在使用前1小时打开包装,保持室内湿度不超标,避免钢丝帘线受潮,钢丝涂胶浆后吹风干躁。

  (4)纤维帘线压延前加热烘干,帘线在进压延机前回潮率低于1%

二、半成品部件因素

  1、原因分析

  (1)混炼胶中助剂混炼时分散不均匀。

  (2)混炼温度偏低,水分挥发不净,温度高时排胶在开炼机上加硫磺时硫磺易融化,或发生焦烧。

  (3)胶料停放的时间不足或没有停放就生产使用。

  (4)胶料热炼不均匀,出型时表面不光滑

  (5)胶料在开炼机上热炼时,表面包裹着空气,出型胶料有窝藏空气的现象。

  2、解决措施

  (1)优化生产配方,选用易分散型助剂替代现使用的助剂,增加分散剂,均匀剂等加工助剂的应用,提高各种助剂的分散性能。

  (2)混炼胶采用密炼机两段工艺方式生产,一段混炼时提高温度,让原料中的水分与挥发份充分挥发,胶料经过停放再进行二段混炼,温度控制在加硫磺与促进剂温度范围之内,避免焦烧时间短或发生焦烧。

  (3)塑炼、一段混炼、二段混炼、出型各工艺严格控制半成品的停放时间。让各种助剂充分扩散,提高胶料的均匀性,同时有利于在机械作用下应力与应变的恢复。

  (4)胶料热炼要均匀,通过割刀、落盘、捣胶等操作使胶料混炼均匀。采用热炼供胶与出型分开的作业方式,提高出型胶料表面的光滑程度。

  (5)采用挤出工艺挤出胶料,出型胶料表面不再有窝藏空气现象。

三、生产操作

  1、原因分析

  (1)开炼机辊简温度、热炼供胶温度、挤出排胶温度控制不严格,半成品部件表面有气泡。

  (2)压廷胶帘布胶与线中空气多,成型硫化时难以排净。

  (3)出型半成品部件厚度、宽度公差偏大,重量公差大,在模具中影响胶料的流动。

  (4)预成型时胶料多层叠起易产生窝藏空气现象,造成胶中起泡。

  (5)钢丝帘线浸胶时只挂在表层,钢丝中的空气含量高,钢丝之间空隙大,帖上胶片时易产生窝藏空气现象。

  (6)硫化时压力偏低胶料致密性差,易产生气泡

  (7)硫化时温度、时间达不到工艺要求,也会造成欠硫气泡

  2、解决措施

  (1)控制开炼机辊简温度、容量、防止胶料过热产生气泡裹在胶中难以除去。

  (2)压延后的胶帘布顺着经线排上多组棉线,增加胶帘布层之间排气效果。压延胶帘布在卷取前增加刺气泡装置,增加胶帘布之间排气效果。

  (3)修正挤出口型板的设计,使胶料的形状有利于冲模,严格控制胶料半成品的施工尺寸及公差,防止产品窝藏空气现象。

  (4)预成型时有多层胶料需要叠起时,胶料上压出排气阀,减少胶层之间易产生窝藏空气现象,或用气泡针刺破胶料表层气泡。

  (5)钢丝帘线由浸胶浆、帖胶片改进为挤出覆胶,降低胶中钢丝内的空气含量,减少贴胶片时易产生窝藏空气现象。

  (6)合理设定模腔压力,保证硫化应达到的压力,使胶料流动,充满模腔。

  (7)严格按规定的硫化温度、时间控制生产作业,改手控操作为微机群控生产作业。

四、设备与模具

  1、原因分析

  (1)平板硫化机温控系统偏差大,温控高时致使模具温度偏高,减少了胶料的冲模流动时间。

  (2)模具表面损伤,凹凸不平影响胶料的流动性。

  (3)模具表面易结污垢,影响胶料的流动性,易造成带体明疤。

  (4)模具排气线与排气线孔分布不合理,排气线条偏细、排气孔直径偏小、影响排气效果。

  (5)模具论侧铁齿沟槽、导角处设计不合理,使胶料进入时产生层次,夹杂气体后不能排净。合模排气时胶料在此易产生涡流、湍流、重叠。

  2.解决措施

  (1)改进平板硫化剂测温点与温控传感系统,使模具型腔内的温度与仪表显示温度相吻合。

  (2)对模具表面损伤部位及时进行维修,生产商采取保护与防止模具表面损伤的措施,避免模具表面损伤。

  (3)模具表面定量定时进行清洗、抛光保证模具表面应有的光洁度。

  (4)改进模具排气线与排气孔的布局,纵横贯通,分布趋于合理,适当加粗排气线条,加大排气孔直径,增强排气效果。

  (5)优化模具论侧沟槽、导角处的设计,减轻胶料在此处产品涡流、重叠现象。

  在通过对橡胶制品硫化产生气泡原因的分析,制定解决问题的整改方案,加强原材料的使用与管理,规范胶料混炼加工,改进工艺操作,优化模具设计等措施的实施,橡胶制品带体表面、胶层间、花纹上、钢丝帘线中间产生气泡、明疤质量缺陷显著下降,提高了产品的外观质量。

  中矿集团目前主要有“钢橡复合管道、橡胶软管及特种硫酸管道系列”,“浮选机及定子转子系列”,“磨机衬板系列”,“渣浆泵、脱硫泵及过流件系列”,自然硫化衬胶、聚脲涂防腐系列”,“圆筒筛系列”“航空航天特种密封粘接剂系列”等数百余中规格产品。

 

 

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