高桥石化聚醚装置加强源头治理和精细管理,从2013年起,废危物呈两位数的速率下降,目前,整个装置废危物比2013年减少三分之二。
聚醚装置于2013年建立由作业部部长挂帅,装置长和各专业组组长、科研骨干组成的攻关小组,研究减废工作现状、改进手段,确保废危物减量化年年有进步。
过去取样实施敞开式人工作业,一些取出的物料中会进入灰尘导致废液产生或需要重新加工。装置取样点众多,年积月累,形成了一定的废危物量。
回收利用时小桶倒大桶,容易掉落物料,成为废液,污染环境。
作业部自己设计了获得国家专利的密闭取样器,在50多个取样点安装,实现取样过程的密闭化、物料回馈系统自动化,不但消除了敞开式取样导致的物料污染,成为废液,而且自动输回多出物料,减少了人工取样时小桶换大桶导致的多余操作过程和劳务。
作业部开展减少氮气消耗和降低装置过滤时间等技术攻关,提升了装置运行效能,减少了废危物的产生。
作业部完善废渣入库作业的管理和检查,安排专人对废渣全过程加强管理,由装置长、HSE管理人员对废渣入库作业进行双重检查、签字,确保废液处理的规范化,避免了过去废渣处理作业粗放,废物中混入部分可回用成品导致的浪费现象。
操作人员提高精细操作水平,确保运行全过程平稳,减少运行波动,减少脱水、吸料等作业过程中的误操作,以防止废料的产生。
组织有关人员加强对泄漏情况的巡检,及时消除了泄漏点,防止了流出装置废液的产生。
一系列的技术改进措施,废危物减量从源头上得到了治理,从本质上减少了废危物产生。
20万吨/年聚醚装置废危物以年平均两位数的速率下降,2013年聚醚危废物产生160吨,2014年降至140吨,2015年更降至60吨。2016年至今,危废物又从去年的5吨/月下降到3-4吨/月。