安庆石化腈纶部瞄准生产难点挖掘节能潜力,在节能减排、提质降耗等方面实施一系列技改技措项目,化解装置生产节能减排矛盾,开辟节水、节气新途径,有力推动了节能降耗工作再上新水平,2012年腈纶累计综合能耗同比降低0.56千克标油/吨腈纶。
一根管线,蒸汽冷凝液重焕生机
安庆石化腈纶部纺丝装置热牵工序的补加水为后纺定型溢流水,但该部分水不能满足生产需要,需补加一定量的B级脱盐水,这样一来,不仅增加了装置水耗,也增加了热牵加热器的蒸汽消耗。为进一步节水减排,技术人员动起了0.4MPa蒸汽冷凝液的脑筋,经检测,蒸汽冷凝液几乎不含铁离子,且回水温度为130摄氏度,完全能满足热牵工序的工艺条件。他们通过增设一根管线、优化流程,将蒸汽冷凝液引向热牵工序,以替代脱盐水作为热牵工序的补加水。
项目实施后,热牵工序工艺状况得到有效改善,替代B级脱盐水补加量4吨/时,同时可降低热牵加热器的蒸汽消耗0.7立方米/时,按年生产时间8000小时计算,每年可降耗增效118.42万元。
一组过滤器,拓展节水新途径
聚合装置水洗喷淋水改用纺丝后纺水系统已投用多年,管线、储罐中沉积物聚集,致使水洗喷淋水喷孔经常堵塞,水洗效果不佳,每两周需要切换B级脱盐水置换24小时,不仅增加B级水的消耗,增大工作量,还影响聚合生产的稳定。经过研究分析,该部决定拓展节水途径,利用纺丝预热滤器利旧,在水洗后纺水管线增加一组过滤器,达到解决水洗喷淋水喷孔堵塞,减少B级脱盐水用量的目的。由于材料大都利旧,费用不高,材料与施工费仅为0.6万元,投入运行后,每小时节约喷淋水11吨,全年节水费用达29.73万元,取得了小投入、大回报的好效果。
一台液位仪,破解稀料带油难题
在纺丝装置凝固浴地坑稀料输送过程中,一个现象引起了技术人员的关注,他们发现由于输送线路没有液位自控装置,时常造成地坑泵抽空。而地坑稀料中所含分散油和乳化油主要漂浮在液面表面,当地坑泵抽空时极易将油带入系统中,既易造成设备故障,又对回收装置的稳定生产带来难度。经过研究分析,技术人员认为,解决了地坑泵抽空现象,也就解决了稀料带油问题,而地坑稀料与凝固浴工艺参数基本一致,这股20立方米/时的稀料就完全可以直接用于凝固浴浓度稀释,这样一来,就省去了稀料在回收装置的处理环节,可大量节省回收装置的蒸汽消耗。
他们利用2012年装置大检修时机,在稀料输送流程上增加一仪表液位检测及调节系统,同时在DCS上做点,以达到液位自动控制,并将该股稀料改送纺丝水洗水罐用于凝固浴浓度稀释。从运行效果看,节能效果显著,可节省回收装置蒸汽消耗2吨/时,年增效达296.4万元。