继芳烃液化气成为裂解原料后,日前,扬子石化烯烃厂又成功将芳烃厂尾气引入乙烯装置作为裂解原料,目前,该厂每天接受芳烃尾气300多吨,有效推进了乙烯原料的轻质化,进一步提高了乙烯收率。
芳烃厂各装置每天自产大量尾气,长期以来,这些尾气大多作为加热炉燃料进行燃烧,其潜在价值未得到充分开发。为了综合优化利用芳烃尾气,公司经过充分研究,决定将芳烃厂尾气利用工艺管道引至乙烯装置作裂解炉原料。为使芳烃尾气安全接收至乙烯裂解炉,烯烃厂精心设计技改方案。为保证该项目的安全投用,烯烃厂严格进行“三查四定”工作,并组织操作人员对管道进行试压、吹扫、气密,对仪表流量计和调节阀进行调校,以达到工艺和设备要求,具备投用条件。针对该项目的具体实施方案,烯烃厂会同公司相关部门,不断细化完善方案内容。该厂还加快落实项目的生产准备,将项目投用方案和非正常状态下的紧急预案下发至车间、班组学习。芳烃厂尾气投用期间,烯烃厂技术人员精心设定流程,密切监控各项工艺参数,并多次进行取样分析,防止串料事故的发生。现场操作人员认真检查相关换热器,防止出现气相管线带液现象;并密切观察尾气管道压力表,防止投用期间出现压力波动。乙烯车间还积极完善尾气接入后的各项管理制度,明确责任,简化流程,强化管理。
芳烃尾气资源的综合优化利用不仅有助于推进乙烯原料的轻质化,提高了乙烯收率;而且还延长了乙烯裂解炉的运行周期,提高了装置产能。