近日,齐鲁石化腈纶厂成功开发生产出高缩丝束,该丝束经过后纺加工后,可产出缩率达到22%以上的高高缩膨体毛条,此举填补了国内干法腈纶的空白。
针对腈纶市场的严峻形势,齐鲁石化腈纶厂从调整产品结构,最大限度地适应市场、满足后纺用户需求入手,充分进行市场分析调研。经过调研,一种做针织纱所需的高缩丝束市场需求量较高,目前用户使用的均为湿法腈纶工艺生产,国内干法腈纶行业中,高缩丝束仍然是一项空白。该厂质量改进与新品种开发小组立即着手进行高缩丝束的攻关试产。
常规丝束产品加工出来的毛条缩率一般只有20%左右,而要生产出缩率达到22%的毛条,不仅对工艺参数控制严格,同时,还对设备状况提出较高的要求。为此,该厂质量改进与新产品开发小组借鉴原来的生产经验,结合目前生产特点,制定了详细的高缩丝束生产方案,并组织前纺、后纺、毛条等相关车间的技术人员,对方案进行进一步讨论细化,详细调整工艺控制参数,确定关键控制点,为试纺做好了充分的准备。7月下旬,该厂在三条纺丝线上进行了高缩丝束的试生产,生产过程顺利;8月上旬,首批高缩丝束在该厂毛条车间进行了试纺,经检测,毛条汽蒸收缩率达到了24.2%,且缩率均匀,产品质量稳定。由于高缩丝束在生产过程中蒸汽用量较小,与常规产品相比,生产该产品还降低了成本消耗。