齐鲁石化橡胶厂自2007年在乙腈丁二烯装置上推广应用了流程模拟技术,利用这一先进技术平台不断优化工艺操作条件,达到了节能降耗、增加效益的显著效果。
该厂于去年采用国外流程模拟软件完成了乙腈装置建模工作,经反复调试,使模拟数据吻合了实际生产过程对所有关键质量控制指标的要求,确立了模拟流程对实际生产的指导作用。技术人员应用这一技术加强对影响装置运行的若干因素的研究计算,为优化操作和工艺改造提供了依据,并成功实现了研究成果向生产力的转化。
通过模拟计算优化T206塔侧线采出物流的控制方法,使丁二烯损失由20%以上降低到了5%以下,每年可减少丁二烯损失120余吨,年创效120余万元。萃取岗通过掌握负荷变化时的参数调节规律稳定工艺操作,减少了丁二烯产品不合格循环时间,每减少循环1小时就可减少蒸汽消耗18吨、增产丁二烯7吨,多创效1万余元。根据模拟结果,在T208塔放空流程中增设盐水冷却回收系统,使放空尾气中丁二烯部分冷凝、回收,全年可增产丁二烯100吨左右,进一步提高装置产能。