继今年初在齐鲁石化苯乙烯装置成功应用后,我国自主研制的新型环保协同阻聚剂推广应用又有了新进展。11月26日从中国石油大庆石化公司传出消息,该公司9万吨/年苯乙烯装置自用上国产新型环保苯乙烯协同阻聚剂BL-628D后,在与原进口阻聚剂注入量相同的情况下,焦油单耗降低14.6%,苯乙烯收率提高2.5%。此外,BL-628D独具的清洁分散功能还改善了各精馏塔的传热效果,降低了装置的蒸汽消耗量。国产协同阻聚剂的推广使用,为苯乙烯装置开辟了一条增产降耗的节能新路。
据了解,大庆石化公司化工三厂苯乙烯装置是利用气相烷基化、负压绝热脱氢等工艺生产纯度为99.84%的苯乙烯单体。2005年,大庆石化公司引进了美国UOP公司的液相烷基化、氧化再脱氢等工艺技术,将原装置由6万吨/年扩建为9万吨/年。改扩建之后,苯乙烯精馏单元一直采用进口协同阻聚剂。
在苯乙烯单体生产过程中,乙苯脱氢制得含有苯乙烯单体的脱氢混合液,再经过精馏得到高纯度的苯乙烯产品。但苯乙烯单体具有很强的自聚性,在精馏过程中易形成高聚物,不但影响苯乙烯产品质量,而且还会使生产不稳定,严重时甚至会导致装置停工检修。为减少精馏过程中苯乙烯单体的聚合损失,保证系统的正常运行,必须在精馏过程中加入抑制苯乙烯聚合的阻聚剂。目前国内苯乙烯装置一直使用酚类阻聚剂,这类阻聚剂毒性大、用量多、溶解度小、阻聚效率较低,而国外苯乙烯装置已开始使用新型环保协同阻聚剂。
新型环保协同阻聚剂BL-628D是由北京斯伯乐科技发展有限公司自主研发的新产品。今年8月,为实现“三剂”国产化和节能降耗目标,大庆石化公司化工三厂决定试用国产新型环保型协同阻聚剂BL-628D,应用效果令人满意。在整个试用过程中,BL-628D具有的清洁分散功能还改善了各精馏塔的传热效果,降低了装置的蒸汽消耗量。