新闻搜索:   
 您现在的位置:首页 > 资讯中心 > 企业新闻 > 正文
 
蓝星石化天津公司7万吨C4综合利用装置技改完成
2007-9-7       中国聚合物网
    

  近日,蓝星石化天津分公司通过在年产7万吨余C4综合利用装置实施的反应器催化剂烧焦系统工艺创新改造,使装置反应器催化剂烧焦再生时间实现了大幅度降低,从而将装置的每个生产周期一下子缩短了8至9天,不仅使装置多加工石脑油1120吨,重C4 970吨,多生产清洁组份油1330余吨,而且也大幅降低了催化剂再生烧焦所需的水、电、燃料气等物料的消耗,每年可为公司直接增加效益数百万元。

  7万吨余C4改质装置自2006年投产以来,为公司的生产经营发挥了重要作用。但科技人员发现:每个生产周期结束之后,反应器催化剂的烧焦过程都需要逐级进行,时间一拖就是15至17天左右,既延误了生产,又影响了公司其他产品的调配和销售,而且还要消耗大量水、电等能源。

  为了解决问题,公司技术人员在对生产工艺细节进行充分研究之后,经过反复论证,科学提出了反应器催化剂烧焦从三个固定床层同时进行的创新理论,经过对反应器进行了必要的生产工艺改造之后,将原来的烧焦供风线改为了三段同时进风。 

  在不耽误正常生产的同时,今年5月末和8月中旬,技术人员利用两次催化剂烧焦期开展了这一方案的应用试验。通过不断摸索采用不同风源、不同温度给催化剂烧焦带来的影响,尝试进行各种操作条件下的综合比较,最终确定了应用气泵为烧焦供氧送风的方案。此项工艺改造实施后迅速取得了实际效果,催化剂烧焦过程平稳、迅速、充分、顺利完成了全部烧焦工作,使装置得以顺利平稳开车投产。

  综合这两次技术改造试验的成果,该生产系统不仅可形成一套全新的生产工艺方案,彻底解决困挠生产的难题,而且大大降低了装置整个烧焦阶段的能耗物耗,节约电能3.1万度,节约循环水5.2万吨,降低了燃料气和氮气的消耗,将催化剂烧焦时间缩短为9天,为公司创造了可观的经济效益。

(责任编辑:蓝剑)
查看评论】【大 中 小】【打印【关闭】
注:本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点
或证实其内容的真实性。
    发表 对“ 蓝星石化天津公司7万吨C4综合利用装置技改完成 ”的评论. 标 * 号的为必填项目
姓名: * 电子信箱:
请您注意:
· 尊重网上道德,遵守中华人民共
和国的各项有关法律法规
· 承担一切因您的行为而直接或间
接导致的民事或刑事法律责任
· 本网任何评论,管理人员都有权保
留或删除其中的任意内容
· 您在本网发表的任何评论,本网
有权在网站内转载或引用
· 参与本评论即表明您已经阅读并
接受上述条款
评论内容: *
  推荐专场
通用塑料 工程塑料
塑料助剂 塑料机械
塑料制品 天然橡胶
合成橡胶 橡胶助剂
热塑性弹性体 炭黑
骨架材料 橡胶机械
橡胶制品 天然纤维
人造纤维 合成纤维
特种纤维 纤维助剂
纤维成型加工设备 仪表
复合材料制品 原材料类
涂料类 油墨类
胶粘剂类 设备类
建筑材料 医用材料
信息材料 分离材料
特殊用途材料
行业专用测试仪器
通用化学化工测试分析仪器
化学试剂 化工设备
无机化工原料 有机化工原料
合作网站: 中国塑料技术网            中国流变网            中国化学仪器网             化学化工论坛