上海石化股份公司炼化部1号芳烃联合装置已连续运行530多天,实现了长周期运转的目标,为企业增加了可观的经济效益。
近年来,1号芳烃联合装置的3芳烃抽提装置一直受到非计划停车的困扰,严重影响了装置的效益最大化。
装置人员进行了攻关活动,终于发现,非计划停车大都是再沸器泄漏引起的。再沸器的数百根换热管中一旦哪根管子泄漏,即会导致产品不合格,此时必须停车检修。找到问题后,装置立即让制造厂对这些管子重新焊接,具体做法是从这面焊过去,再从那一边焊过来,相互把收口处覆盖掉。装置称这做法是让再沸器“强身健体”。
装置人员这时又想到,蒸汽的温度、压力升高时,再沸器也容易发生泄漏,是否再从减温减压上做文章呢?在各方的帮助下,终于找到了办法,即为再沸器加减温减压器,同时还通过分析、比较前几年的操作数据,用计算机软件进行数据处理,指导工艺操作条件的优化,在确保产品收率、质量的前提下,尽可能地降低各塔的溶剂比、回流比等参数,把装置运行控制在最佳操作点上,既节约了能源消耗,又降低了再沸器的运行负荷。装置人员称这做法是给再沸器“减轻担子”。
经过努力,2005年装置非计划停车数减少到1次,2006年至今年9月底未发生非计划停车,经济效益同比大幅增长,今年仅开展来料加工业务,就为企业增效近2000万元。